氨氮超標需要嚴格管控,由于目前污水排放標準趨嚴,很多污水處理的總氮也管控起來了,所以,今天給大家解讀一下常見的氨氮、總氮超標問題。 氨氮為什么超標? 01、有機物導致的氨氮超標 CN比小于3的高氨氮污水,因脫氮工藝要求CN比在4~6,所以需要投加碳源來提高反硝化的完全性。投加的碳源是甲醇,因為某些原因甲醇儲罐出口閥門脫落,大量甲醇進入A池,導致曝氣池泡沫很多,出水COD,氨氮飆升,系統崩潰。 分析:大量碳源進入A池,反硝化利用不了,進入曝氣池,因為底物充足,異養菌有氧代謝,大量消耗氧氣和微量元素,因為硝化細菌是自養菌,代謝能力差,氧氣被爭奪,形成不了優勢菌種,所以硝化反應受限制,氨氮升高。 解決辦法: (1)立即停止進水進行悶爆、內外回流連續開啟; (2)停止壓泥保證污泥濃度; (3)如果有機物已經引起非絲狀菌膨脹可以投加PAC來增加污泥絮性、投加消泡劑來消除沖擊泡沫。 02、內回流導致的氨氮超標 內回流導致的氨氮超標有這幾方面原因:內回流泵有電氣故障(現場跳停扔有運行信號)、機械故障(葉輪脫落)和人為原因(內回流泵未試正反轉,現場為反轉狀態)。 分析:內回流導致的氨氮超標也可以歸到有機物沖擊中,因為沒有硝化液的回流,導致A池中只有少量外回流攜帶的硝態氮,總體成厭氧環境,碳源只會水解酸化而不會完全代謝成二氧化碳逸出。所以大量有機物進入曝氣池,導致了氨氮的升高。 解決辦法: 內回流的問題很好發現,可以通過數據及趨勢來判斷是否是內回流導致的問題:初期O池出口硝態氮升高,A池硝態氮降低直至0,pH降低等,所以解決辦法分三種情況: (1)及時發現問題,檢修內回流泵就可以了;
(2)內回流已經導致氨氮升高,檢修內回流泵,停止或者減少進水進行悶爆;
(3)硝化系統已經崩潰,停止進水悶爆,如果有條件、情況比較緊迫可以投加相似脫氮系統的生化污泥,加快系統恢復。 03、pH過低導致的氨氮超標 pH過低導致的氨氮超標有三種情況: (1)內回流太大或者內回流處曝氣開太大,導致攜帶大量的氧進入A池,破壞缺氧環境,反硝化細菌有氧代謝,部分有機物被有氧代謝掉,嚴重影響了反硝化的完整性,因為反硝化可以補償硝化反應代謝掉堿度的一半,所以因為缺氧環境的破壞導致堿度產生減少,pH降低,低于硝化細菌適宜的pH之后,硝化反應受抑制,氨氮升高。這種情況可能有些同行會遇到,但是從來沒從這方面找原因。 (2)進水CN比不足,原因也是反硝化不完整,產生的堿度少,導致的pH下降。 (3)進水堿度降低導致的pH連續下降。 分析:pH降低導致的氨氮超標,實際中發生的概率比較低,因為PH的連續下降是一個過程,一般運營人員在沒找到問題的時候就開始加堿去調節pH了。
解決辦法:
(1)pH過低這種問題其實很簡單,就是發現pH連續下降就要開始投加堿來維持pH,然后再通過分析去查找原因。
(2)如果pH過低已經導致了系統的崩潰,pH在5.8~6時,硝化系統還沒有崩潰的情況,首先要把系統的pH補充上來,然后悶爆或者投加同類型的污泥。 04、DO過低導致的氨氮超標 高硬度的廢水,特別容易結垢,開始曝氣使用微孔爆氣器,運行一段時間曝氣頭就會堵塞,導致DO一直提不上來導致氨氮升高。
分析:曝氣的作用是充氧和攪拌,曝氣頭的堵塞造成兩種都受到影響,而硝化反應是有氧代謝,需要保證曝氣池溶氧適宜的環境下才能正常進行,而DO過低則會導致硝化受阻,氨氮超標。
解決辦法:
(1)更換曝氣頭,如果硬度低操作問題導致的堵塞可以考慮這種方法;
(2)改造成大孔曝氣器(氧利用率過低,風機余量大和不差錢的企業可以考慮)或者射流曝氣器(只能用監測池出水來進行充當動力流體,尤其是硬度高的污水,切記)。
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